產品分類
-
實驗室儀器
按功能分按專業實驗室分
- 化學合成
- 乳品類檢測專用儀器
- 細胞工程類
- 種子檢測專用儀器
- 病理設備
- 1. 乳品類檢測專用儀器
- 1. 種子檢測專用儀器
- 層析設備
- 動物實驗設備
- 糧油檢測
- 生物類基礎儀器
- 植物土壤檢測
- 1. 電泳(電源)儀、電泳槽
- 2. 分子雜交
- 3. 基因工程
- 4. PCR儀
- 5. 紫外儀、凝膠成像系統
- 藥物檢測分析
- 地質
- 紡織
- 分析儀器
- 農產品質量監測
- 1. 農藥殘毒快速檢測儀
- 2. 農產品檢測試紙
- 3. 農產品檢測試藥片
- 4. 土壤、化肥快速檢測儀
- 5. 種子外觀品質分析儀
- 水產品質量安全
- 水產技術推廣
- 水生動物防疫
- 食品檢測實驗室
- 疾病預防控制中心
- 1. 快速檢測試劑盒
- 2. 肉類檢測儀器
- 3. 食品安全快速分析儀
- 4. 食品安全檢測箱
- 5. 食品檢測儀器配套設備
- 6. 食品安全檢測儀器
- 7. 三十合一食品安全檢測儀
- 8. 相關配置、配件
- 供水、水文監測
-
暫無數據,詳情請致電:18819137158 謝謝!
-
暫無數據,詳情請致電:18819137158 謝謝!
-
暫無數據,詳情請致電:18819137158 謝謝!
-
暫無數據,詳情請致電:18819137158 謝謝!
-
暫無數據,詳情請致電:18819137158 謝謝!
-
暫無數據,詳情請致電:18819137158 謝謝!
熱銷品牌 - 工業儀器
- 戶外儀器
- 環境監測
- 便攜式儀器
- 在線式儀器
脫硫密度計、PH計在測量中的應用
[2011/12/31]
1漿液結垢的原因
眾所周知,石灰石漿液在經過一系列反應后形成石膏的過程中,如果漿液PH值劇烈變化或者氧化程度降低時都會形成很多軟垢或者硬垢;甚至,當石膏終產物濃度超過了漿液的吸收極限時,石膏就會以晶體的形式開始沉積,當相對飽和濃度達到一定值或更高時時,就會形成很多懸浮的晶核,這種晶核極易吸附在容器或管道內壁,造成系統結垢或管路系統堵塞。
2漿液測量及沖洗系統簡介
而PH計是玻璃管電極式,易磨損,這就要求系統中介質流動速度不能過高,而漿液中微小的晶核在低流速下及易依附在測量儀器和管道表面,甚至堵塞管道,定時的沖洗就顯得尤為重要。
目前,密度計和PH計的沖洗是基于石膏排漿泵停止的工況下進行的(系統流程如圖1),具體的控制思路為:首先,停止排漿泵;然后,關閉排漿泵出口門;最后,打開工業水沖洗門進行沖洗(注:系統中管路均為等徑,PH計前為可調節手動門,正常開度為30%-45%,以保證介質能夠正常流經密度計),如果機組負荷長期較高時,就不能停止排漿泵進行沖洗,這就為測量帶了不可避免的誤差,同時也為系統安全穩定運行帶來了巨大隱患。
3增加在線水沖洗的必要性
脫硫系統的設計依據為燃料中硫含量0.6%,核算脫硫系統入口二氧化硫含量為1400mg/Nm3,極限運行入口二氧化硫含量不超過1800mg/Nm3。實際上隨著燃料供應的緊張,現有煤源遠不能滿足設計要求,導致入口二氧化硫含量與設計值偏差極大,以2007年8月份為例,烏電公司脫硫系統入口二氧化硫含量經常超過290mg/Nm3,超過了儀器的最大測量極限,8月份的平均入口二氧化硫含量已經超過了2200mg/Nm3。在此種工況下,由于脫硫吸收塔密度的快速上升,吸收塔底部就會過量的沉積晶核或垢物,勢必會加劇循環泵的管道磨損,攪拌器的電流增加,排漿泵長期運行等等。而且使密度計、PH計不能進行正常工作,導致測量數據的嚴重失真,如低PH值時,亞硫酸鹽溶解度急劇上升,硫酸鹽溶解度略有下降,有石膏在很短時間內大量產生并析出,產生硬垢。而高PH值亞硫酸鹽溶解度降低,會引起亞硫酸鹽析出,產生軟垢。在堿性PH值下運行時,會產生碳酸鈣硬垢。嚴重影響系統的安全穩定運行。而且密度計PH計的維護量大大增加。鑒于以上原因,脫硫系統增加密度計、PH計在線沖洗系統十分必要。
4改造方案描述
4.1沖洗管道改造
4.1.1在漿液回吸收塔前裝設新增閥1(電動開關型);
4.1.2在目前密度計支路下方水平管路上裝設一個沖洗三通接頭及新增閥2(電動開關型);
4.1.3在目前密度計旁路支管裝設一個大、小沖洗控制閥3(電動開關型);
4.1.4在原沖洗門前裝設三通接頭和新增閥4(電動開關型)
4.2沖洗方案在沖洗門和管路改造完成后,共設計兩種在線沖洗方式,以順控的方式進行,具體沖洗方案如下:
4.2.1小沖洗:每四個小時自動沖洗一次,首先確認關閉密度計、PH計總采樣閥,然后關閉新增閥2和新增閥3、打開新增閥1,最后打開新增閥4對密度計進行沖洗并記時,三分鐘后打開新增閥2,關閉新增閥1,對PH計進行沖洗,五分鐘后本次沖洗結束。確定關閉新增閥4后,打開新增閥1和新增閥3,最后開啟總采樣閥,密度計與PH計重新投入運行。
4.2.2大沖洗:按照需要設定為24小時沖洗,此種沖洗方式加強了對密度計的沖洗。首先,確認關閉密度計、PH計總采樣閥,然后關閉新增閥2和新增閥3、打開新增閥1,最后打開新增閥4對密度計進行沖洗并記時,八分鐘后打開新增閥3、關閉新增閥1,對密度計和PH計同時沖洗,11分鐘后本次沖洗結束。確定關閉新增閥4后,打開新增閥1和新增閥2,最后打開總采樣閥,系統重新投入運行。根據實際需要,為大沖洗設計了自動終止系統,當沖洗不必要時,可以直接進行終止。
眾所周知,石灰石漿液在經過一系列反應后形成石膏的過程中,如果漿液PH值劇烈變化或者氧化程度降低時都會形成很多軟垢或者硬垢;甚至,當石膏終產物濃度超過了漿液的吸收極限時,石膏就會以晶體的形式開始沉積,當相對飽和濃度達到一定值或更高時時,就會形成很多懸浮的晶核,這種晶核極易吸附在容器或管道內壁,造成系統結垢或管路系統堵塞。
2漿液測量及沖洗系統簡介
而PH計是玻璃管電極式,易磨損,這就要求系統中介質流動速度不能過高,而漿液中微小的晶核在低流速下及易依附在測量儀器和管道表面,甚至堵塞管道,定時的沖洗就顯得尤為重要。
目前,密度計和PH計的沖洗是基于石膏排漿泵停止的工況下進行的(系統流程如圖1),具體的控制思路為:首先,停止排漿泵;然后,關閉排漿泵出口門;最后,打開工業水沖洗門進行沖洗(注:系統中管路均為等徑,PH計前為可調節手動門,正常開度為30%-45%,以保證介質能夠正常流經密度計),如果機組負荷長期較高時,就不能停止排漿泵進行沖洗,這就為測量帶了不可避免的誤差,同時也為系統安全穩定運行帶來了巨大隱患。
3增加在線水沖洗的必要性
脫硫系統的設計依據為燃料中硫含量0.6%,核算脫硫系統入口二氧化硫含量為1400mg/Nm3,極限運行入口二氧化硫含量不超過1800mg/Nm3。實際上隨著燃料供應的緊張,現有煤源遠不能滿足設計要求,導致入口二氧化硫含量與設計值偏差極大,以2007年8月份為例,烏電公司脫硫系統入口二氧化硫含量經常超過290mg/Nm3,超過了儀器的最大測量極限,8月份的平均入口二氧化硫含量已經超過了2200mg/Nm3。在此種工況下,由于脫硫吸收塔密度的快速上升,吸收塔底部就會過量的沉積晶核或垢物,勢必會加劇循環泵的管道磨損,攪拌器的電流增加,排漿泵長期運行等等。而且使密度計、PH計不能進行正常工作,導致測量數據的嚴重失真,如低PH值時,亞硫酸鹽溶解度急劇上升,硫酸鹽溶解度略有下降,有石膏在很短時間內大量產生并析出,產生硬垢。而高PH值亞硫酸鹽溶解度降低,會引起亞硫酸鹽析出,產生軟垢。在堿性PH值下運行時,會產生碳酸鈣硬垢。嚴重影響系統的安全穩定運行。而且密度計PH計的維護量大大增加。鑒于以上原因,脫硫系統增加密度計、PH計在線沖洗系統十分必要。
4改造方案描述
4.1沖洗管道改造
4.1.1在漿液回吸收塔前裝設新增閥1(電動開關型);
4.1.2在目前密度計支路下方水平管路上裝設一個沖洗三通接頭及新增閥2(電動開關型);
4.1.3在目前密度計旁路支管裝設一個大、小沖洗控制閥3(電動開關型);
4.1.4在原沖洗門前裝設三通接頭和新增閥4(電動開關型)
4.2沖洗方案在沖洗門和管路改造完成后,共設計兩種在線沖洗方式,以順控的方式進行,具體沖洗方案如下:
4.2.1小沖洗:每四個小時自動沖洗一次,首先確認關閉密度計、PH計總采樣閥,然后關閉新增閥2和新增閥3、打開新增閥1,最后打開新增閥4對密度計進行沖洗并記時,三分鐘后打開新增閥2,關閉新增閥1,對PH計進行沖洗,五分鐘后本次沖洗結束。確定關閉新增閥4后,打開新增閥1和新增閥3,最后開啟總采樣閥,密度計與PH計重新投入運行。
4.2.2大沖洗:按照需要設定為24小時沖洗,此種沖洗方式加強了對密度計的沖洗。首先,確認關閉密度計、PH計總采樣閥,然后關閉新增閥2和新增閥3、打開新增閥1,最后打開新增閥4對密度計進行沖洗并記時,八分鐘后打開新增閥3、關閉新增閥1,對密度計和PH計同時沖洗,11分鐘后本次沖洗結束。確定關閉新增閥4后,打開新增閥1和新增閥2,最后打開總采樣閥,系統重新投入運行。根據實際需要,為大沖洗設計了自動終止系統,當沖洗不必要時,可以直接進行終止。